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龙门刨床变频控制系统
目前国内外龙门刨床采用的主传动系统主要有三种形式:晶闸管-直流电动机系统(SCR-D系统)、直流发电机-直流电动机系统(F-D系统)和感应电动机-电磁离合器系统(I-C系统)。SCR-D系统技术上已很成熟,但因为要实现正反运行,使得电路复杂程度大大增加,工作可靠性降低,价格较高。F-D系统有良好的控制性能,在刨床中大量采用,但其设备庞大,价格昂贵且效率不高。I-C系统依靠电磁离合器实现正反转,离合器磨损严重,工作稳定性欠佳且不便于调速,仅用于轻型龙门刨床。
1. 选型
根据前述龙门刨床直流拖动系统工作要求,对于取代直流拖动并超越直流拖动的交流变频调速来说,选择高性能可靠矢量型的变频器尤其关键。在实际应用中,我们从性价比上选择了美国EMERSON公司出产的高性能矢量控制变频器---TD3000系列产品。
TD3000系列变频器在性能上完全符合B2010A、B2025等型号龙门刨床拖动系统的要求。它通过对交流电机磁通电流和转矩电流的解耦控制,实现了转矩的快速响应和准确控制,能以很高的控制精度进行宽范围的调速运行;而且我们还采用了有速度传感器PG反馈矢量控制方式。
TD3000系列变频器是高品质、多功能、低噪音的矢量控制通用变频器。具有电机参数自动调谐、零伺服控制、速度控制和转矩控制在线切换、转速跟踪、内置PLC、内置PID控制器、编码器和给定及反馈信号断线监测、掉载保护、内置PG接口、故障信号追忆、28种故障监控、丰富的I/O端子和多达十种的速度设定方式,能满足各类负荷对传动控制的要求。
TD3000系列变频器的优越性能主要体现在:
· 有速度传感器矢量控制,调速范围为1:1000,稳态控制精度0.05%;
· 低频启动转矩10-100rpm时,200%额定转矩;
· 启动预励磁,加快矢量控制快速响应;
· 动态转矩响应小于150ms;
· 零伺服锁定功能,可以保持零速时150%的转矩输出;
· 可靠的转矩限定,防止频繁跳闸;
· 功能丰富的对话式操作面板,全系列LCD+LED显示中英文可选;
· 参数的上传拷贝和下传复写功能;
· 功能强大的后台调试监控软件,可通过内置RS485接口组网监控。
电机、变频系统选型:
1) 主拖动:55KW交流变频电机,TD3000-4T0750G变频器;
2) 垂直刀架:1.5KW交流电机,TD1000-4T0022G变频器;
3) 左刀架:1.5KW交流电机,TD1000-4T0022G变频器;
4) 右刀架:1.5KW交流电机,TD1000-4T0022G变频器
5) 主拖动制动单元:两台TDB-4C01-0300制动单元,两只10Ω、10KW制动电阻。
2. 控制原理
(1) 工作台主拖动用EMERSON TD3000变频器驱动变频调速电机。
由于我们针对的山东海天造纸机械有限公司B2010A型及B2025型龙门刨床,机械上基本上不动,B2025增加铣削功能,可以在机械上改造,配刨、铣变速箱来实现铣削功能。通过调试实现了机械刨削速度范围3-80米/分,无级调速;速度还可降至0.2米/分左右,进行磨削加工。
(2) 工作台换向采用制动单元及制动电阻,制动速度快,从应用来看,TD3000变频器在频繁换向过程中速度降低快,动力制动迅速,由于换向时工作时间短,为抑制泵升电压,采用了制动电阻进行能量释放。
(3) 电气控制系统采用SIENENS S7-200系列可编程控制器来实现对主拖动变频器及整个机床的电气控制。优点是控制功能强、速度快、易维护、便于改变程序。并且根据工艺情况编制故障,面板显示运行状态、查找故障点简单。
(4) 工作台的减速、换向控制采用龙门刨床高可靠性接近开关,无机械磨损、寿命长、故障率底,全密封、无维修、可防止使用中铁屑引起误动作。
3.应用情况及效果
根据应用,我们可以得出如下比较:
· 工作方式:
在B2010A改造前,工作时,直流发电机组一直处于运行状态,特别是在工作间隙、测量工件时等,白白消耗大量的空载能量。
改造后,龙门刨床只是在工作台运动时才消耗能量,并且在轻载时变频器自动节能。
· 进线电流:
在改造前,大刨切削45号钢坯时,吃刀深度10 mm,进刀量为1 mm,检测进线电流为50A。
改造后,同样加工条件下,进线电流仅为15.5A。
· 环境改善:
改造前,发电机组工作时噪音严重,可达80dB。
改造后,检测噪音为70dB,大大改善了工作环境,利于操作工人的身心健康。
· 占地面积:
改造前,机组占地面积大,现在改造后仅为原来的10%。
· 机床维修:
改造前,机床维修量大,并且难以修理,特别是励磁发电机不发电故障。
改造后,由于变频器控制柜集中,基本上不出大的故障。
· 机床运行:
改造前,由于原B2010A机床各处性能大不如最初,换向惯性大。
改造后,采用了先进的矢量控制,从性能上、稳定性上超过原来,换向惯性小,反向快速响应。
· 节电效益:
测量进线,按有功功率来算,每天二班倒,工作15小时,每月平均生产26天,电费成本在0.7元,全年可节约电费73500.34元,仅此一项一年左右时间即可收回投资。